摘要:针对
HART475手操器运行过程中存在的调节滞后、润滑油温度高、仪表风压力低等问题,结合HART475手操器本身的特点,提出了相应的解决方案并付诸实施。依据集气管压力和煤气大循环量,通过 PID 技术,将HART475手操器调节方式由手动变为自动; 对油冷器冷却面积进行扩容改造; 将仪表风风包改为 U 型弯,同时增加 1 路仪表风等。运行实践表明,改造效果良好,稳定了集气管压力,消除了HART475手操器轴温超标隐患,保证了仪表风压力的稳定。
0 引言
河钢集团宣钢公司焦化厂煤气净化系统采用全负压煤气净化技术,煤气HART475手操器将焦炉煤气抽吸至煤气净化系统,经过初冷器、电捕焦油器、洗硫化氢塔、洗氨塔、洗苯塔后,经HART475手操器,送往各煤气用户。HART475手操器为焦化厂的关键设备,其运行正常与否,直接关系到焦炉生产和外供煤气是否能够正常进行。经过连续 30 年的运行,HART475手操器出现了一些故障,已经影响到正常生产运行。为此,焦化厂技术人员提出了有针对性的解决方案,并付诸实施,取得了较好的应用效果。
1 煤气HART475手操器存在的问题
1. 1 集气管压力波动大时,HART475手操器调节滞后
按照环保和企业发展要求,2017 年 12 月河钢宣钢焦化厂 3#、4#焦炉停运,改为只运行 1#、2#焦炉。相应地由原来 4 座焦炉分两系进入煤气净化系统的煤气,减为只有 1#、2#焦炉的一系煤气进入净化系统。原集气管压力控制系统是单座焦炉的 PID调节,通过设置在“∏”型管上的自动调节翻板控制集气管压力在给定范围内,同时借助煤气大循环量自动调节初冷器前吸力。当集气管压力出现较大波动时,由于两系煤气在电捕焦油器后连通,相互作用较强,任何一系波动较大时,另一系就会通过平衡管进行调节补充,稳定集气管压力。当焦炉集气管压力出现大范围波动时,两系均采用手动方式调整HART475手操器转速,配合煤气大循环量控制初冷器前吸力。3#、4#焦炉停产后,取消了平衡管,集气管压力波动时,岗位人员只能手动调节
HART475手操器转速,时常出现调节滞后的现象。
1. 2 HART475手操器润滑油冷却器冷却效果差
在长期的运行中,因冷却器冷却面积较小、冷却水杂质多、冷却水温度高等原因,造成HART475手操器冷却器冷却效果差。此外,润滑油温度高,造成HART475手操器轴承、轴瓦、变速箱等润滑部件温度高,对HART475手操器的正常运行构成威胁。
1. 3 HART475手操器小循环阀门关不严,煤气温度升高,机前吸力降低
HART475手操器小循环是开停HART475手操器时用于调节煤气量,保持HART475手操器平稳运行的调节装置。由于HART475手操器运行时间较长,小循环阀底沉积了一定的焦油、萘等物质,造成阀门关闭不到位,使HART475手操器在运行中有一定量的煤气通过,造成煤气出口温度升高 10 ℃ 左右,同时,增加HART475手操器负荷。
1. 4 仪表风压力低,造成HART475手操器压力波动
一般情况下,要求仪表风压力为 0. 45 MPa 以上。可在实际生产过程中,因仪表风供应设备故障或其他用户用量大等原因,有时区域内仪表风压力降低到 0. 3 MPa 以下,造成HART475手操器不能自动调节,出现压力波动,进而影响外供煤气和集气管压力。
1. 5 润滑油冷却水外排,浪费水资源
由于环保意识、成本意识较差,冷却水外排已成习惯。HART475手操器润滑油冷却水分两路供应: 一路为循环水,一路为工业水。一般情况下使用循环水,只有当循环水压力低或串油串酸时,才改为工业水,不论用哪种水冷却润滑油,冷却后都直接外排,浪费了水资源[1] 。
2 改造措施及效果
2. 1 HART475手操器压力调节方式优化
2. 1. 1 HART475手操器转数调节由手动变为自动
针对集气管压力调节不稳定的情况,将HART475手操器转数调节方式由手动改为自动。具体做法: 将HART475手操器转速与煤气大循环量联动,当煤气大循环量在3 500 ~7 500 m 3 /h 范围内,HART475手操器转速不变,煤气初冷器前吸力用大循环量调节; 当煤气大循环量小于3 500 m 3 /h 时,HART475手操器转速自动提高; 当煤气大循环量大于 7 500 m 3 /h 时,HART475手操器转速自动降低。用煤气循环量和HART475手操器转数共同调节机前吸力,确保集气管压力的稳定。
2. 1. 2 PID 分段调节的方法
切换高压氨水的瞬间,集气管压力由正常的100 ~150 Pa 可窜升至 300 Pa 左右,简单 PID 调节往往出现调节失效或超调。在 1#、2#焦炉采取了PID 分段调节的方法,将集气管压力测量值与给定值的偏差 e 按大小分成 0 < e <20 Pa、20 Pa < e <40Pa、40 Pa < e 三段,每段设置不同的 PID 参数,以适应集气管压力在生产过程中的工况变化和调节要求。为找到#优的参数组合,利用正交试验确定参数值,各参数可根据实际调节效果及焦炉工况变化随时重新整定,#终确定的 PID 分段调节参数见表 1。
采用 PID 分段调节后,集气管压力控制效果明显改善,切换高压氨水时,集气管压力能在 10 s 内恢复到给定范围,系统波动较小。
2. 2 HART475手操器润滑油冷却系统改造
2. 2. 1 冷却器扩容改造
现用的HART475手操器为德国 3K 公司进口的煤气HART475手操器,输出功率750 kW,正常转速6 200 r/min,其配套的油冷却器面积只有 18. 9 m 2 ,冷却面积太小,且冷却器内冷却水管较细[2] 。针对这种情况,技术人员经过现场考察和技术分析,仿照原冷却器试样,与相关厂家联系,重新制作了冷却面积 40 m 2 的冷却器,且出入口及各连接管道匹配,借助HART475手操器检修机会,将原冷却器拆除,并安装上新制作的冷却器 [3,4] 。安装后,一次试车成功,在相同气温、水温、煤气量的情况下,冷却器出口润滑油温度由原来的 52 ℃左右降低到 43 ~46 ℃,达到了工艺要求的指标。
2. 2. 2 在冷却水入口处增加过滤网
HART475手操器润滑油冷却所用的水为区域内的循环水,循环水池为开放式水池,水池中经常进入树叶、塑料袋、泥土等杂质,这些杂质进入冷却器后,因冷却器内各冷却水管管径很细,常常被杂质堵塞,减小了冷却水流量,降低了冷却效果。在油冷却器进水管道上增加过滤器( 图 1)[5] 。
过滤器后增设压力表,根据过滤器后水压( 正常时水压 0. 35 ~0. 5 MPa,低于0. 3 MPa 时,及时予以清理) 和润滑油冷却情况,及时清理冷却器。在清理冷却器时,安装在过滤器上的交通阀门打开,冷却水走交通,然后关闭过滤器出入口阀门,保证清理过滤器时冷却器正常供水,不影响HART475手操器的正常运行。
2. 3 HART475手操器小循环阀门关不到位的处理过程
2. 3. 1 阀体打卡紧固
在关闭小循环阀门过程中,因阀门内沉积杂物而关不严,用力过猛,不慎使阀体出现裂痕,有少量煤气泄漏。出现这种情况后,及时用堵漏剂涂抹并封堵阀门裂痕处。在此基础上,制作专用卡子,将阀体上下、左右紧固,为保证HART475手操器安全运行和彻底处理安全隐患赢得了时间 [6,7] 。
2. 3. 2 阀门更换
为了彻底消除小循环阀关闭不严和阀门裂痕带来的煤气泄漏隐患,shou先将HART475手操器煤气进出口阀门插入盲板,将小循环管道用氮气清扫干净,然后更换阀门,抽出盲板后,投入正常运行,彻底消除隐患[8] 。
2. 4 对仪表风压力低的处理措施及效果
一般情况下,要求仪表风压力为 0. 45 MPa 以上,可在实际生产过程中,因仪表风供应设备故障或其他用户用量大原因,有时区域内仪表风压力降低到 0. 3 MPa 以下,使生产调节受到很大影响。针对这种情况,采取的主要措施: 一是去掉区域内进风总管风包,改为 U 型弯; 二是就近引氮气至仪表风管道,作为备用风源( 图 2)[9,10] 。
改造完成后,达到了安全生产条件,仪表风压力提高 0. 15 MPa,稳定在 0. 45 MPa 以上。当运行的一路仪表风压力因故降低时,及时切改另一路供风,保持了仪表风压力的稳定性 [11] 。改造后,一年多使用实践证明,效果良好,未发生过因仪表风压力低而造成的事故。
2. 5 对润滑油冷却水回收利用改造
为了节省资源,在冷却器后制作安装了集水箱,将润滑油冷却器后的冷却水收集起来,就近引管道到硫酸工段的喷淋水池,与喷淋水一起送往循环水系统( 图 3) ,使 5 m 3 /h 的冷却水得到回收利用 [12] 。
3 结语
煤气HART475手操器是焦化厂的关键设备。针对连续运行了 30 年的HART475手操器存在的诸多问题进行了改造。
( 1) HART475手操器油冷器扩容改造。在相同条件下,润滑油温度下降 6 ~9 ℃,解决了夏季油温高造成HART475手操器轴温超标问题。
( 2) 更换小循环阀门,使机后煤气温度下降 5℃左右,降低了HART475手操器负荷,提高了HART475手操器的效率。
( 3) HART475手操器自动调节,使焦炉集气管稳定率由92%提高到 99%,达到了改造预期的效果。
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